湘潭電廠2號機振動研究與分析

   時間:2014-03-11 13:25:22
湘潭電廠2號機振動研究與分析簡介
     1 概 況   湘潭電廠2號機系東方集團公司生產的300 MW機組,軸繫結構如圖1所示,高中壓轉子軸承為落地式……
湘潭電廠2號機振動研究與分析正文
  

1 概 況
湘潭電廠2號機系東方集團公司生產的300 MW機組,軸繫結構如圖1所示,高中壓轉子軸承為落地式,低壓轉子軸承座落於排汽缸上,發電機軸承為端蓋式軸承,各轉子間為剛性對輪連接。
該機自安裝調試投運以來,存在的振動問題較多,其中主要有:
1.1 高中壓轉子1號,2號軸振的低頻分量較大,在高負荷下,有時突發性增大,不能保證機組的安全運行;
1.2 發電機轉子在通過第一臨界轉速時兩端軸承振動大,其中6號軸承(后軸承)振動可超過100μm,必須把原設定的跳機值放大后機組才能升速至工作轉速;
1.3 在低轉速時(1 000 r/min左右),汽輪機低壓轉子和發電機轉子兩端軸承振動大,超過報警值(50μm);
1.4 低壓轉子后軸承在運行中振動不穩,由於結構特點,垂直振動增大時,軸向振動大幅度增大,有時可高達120μm以上。
2 低頻振動研究
2.1 低頻振動概況
低頻振動主要發生在1號、2號軸振,其中1號軸振的低頻分量較為顯著,在正常運行時,1號X軸振的低頻分量,一般為10μm左右,在高負荷時,有時會突發性增大,一次在300 MW運行時,1號X軸振中0.5X分量由10μm增大到150μm,2號X軸振中的0.5X分量也由5μm增大到50μm,而此時工頻振動變化很小,由於低頻振動的增加,使1號軸振通頻振動增大到223μm,2號軸振增大到78μm。
2.2 軸承標高試驗分析
根據同型機組經驗,1號軸低頻分量大與油膜壓力偏低有關,試驗通過高中壓轉子前後軸承標高變化而改變軸承負載分配,以達到變動軸頸處油膜壓力的目的。
該機2號軸承處由於汽缸散熱在運行中標高上升,特別是靠電側汽缸漏汽對軸承座有單側加熱作用,使2號軸承標高比正常情況下上升得快,為使2號軸承標高降低,在該軸承兩側,裝了2個軸流式風機,對準軸承座連續吹風,為檢驗吹風對軸承標高的影響,測量2號軸承標高的百分表固定在專門裝設的槽鋼上,槽鋼固定在基礎上,試驗時負荷為280 MW,試驗結果見表1。

從表中可以看出,在高負荷下停用吹風機1 h后軸承座溫度平均約升高10~13℃,爐側標高升高0.10 mm,但電側僅升高0.02 mm(已考慮槽鋼的溫度變化),從振動變化看,1號軸振中的工頻和低頻分量均有較明顯的增加,2號軸振工頻分量降低,低頻分量略有增加。
后又經連續3 d多的吹風試驗發現,1號軸振工頻分量從70~80μm降至50μm,低頻分量也從10μm以上降至7~8μm。
從試驗數據分析,對於該機組,製造廠給出的高中壓轉子和低壓轉子的中心預調量偏小,應適當降低2號軸承標高。
2.3 相關性試驗
為便於在運行中控制低頻振動,進行了負荷試驗、油溫試驗、真空變化試驗等。試驗表明:在高負荷下低頻振動有明顯的增加,1號X低頻分量從17 mV增加到48 mV(約20μm),增大了一倍多,工頻振動也有一定程度的增加;潤滑油溫提高對低頻振動有一定的抑制作用,1號軸振低頻振動有明顯的降低;真空降低對工頻振動沒有影響,低頻振動略有降低。
2.4 為降低低頻振動,減小主油泵短軸在工作轉速下的撓動力,在機組大修中將主油泵短軸由柔性軸更換為剛性軸,並對高中壓轉子兩端軸承標高進行調整。目前該機在空載和帶負荷后1號,2號軸振低頻分量在10μm左右,高負荷下小於12μm,能保障機組穩定運行。
3 降低發電機轉子振動
3.1 發電機振動狀況
該機在試運行時,就發現發電機轉子在通過第一臨界轉速時兩端軸承振動偏大,而後隨著啟停次數的增加,振動有增大趨勢。圖2為在某次停機過程中所測得的5,6號瓦振波特圖,可以看出在通過臨界轉速時(約1 360 r/min)6號瓦振達100μm,5號瓦振也超過50μm(報警值),由於發電機通過臨界時振動大,致使勵磁機兩端軸承振動增大,1 360r/min時7,8號瓦振分別達58μm和60μm,均超過了報警值。
該機還有一個特點是:在1 000 r/min左右時有一個振動峰值,3,4,5,6號軸承均同時出現,5號軸承振動接近60μm,3,4號軸承在接近1000r/min時,振動也均超過了50μm。
由於通過臨界時振動大,原設定的停機值(80μm)已不能適應,為使機組能升至工作轉速,增大了臨界區升速率,同時將6號瓦振停機值調整到120μm。

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