齒輪淬熱解決工藝實驗研究及探討

   時間:2014-03-11 23:11:52
齒輪淬熱解決工藝實驗研究及探討簡介
     主要有如下幾方面原因:有些齒輪因碳當量較高或熔煉爐、前次曾熔煉和處理過蠕鐵試樣,其中的一些微量元素對澆注的球鐵齒輪有一定影響,以致齒輪球化不良,……
齒輪淬熱解決工藝實驗研究及探討正文
  

主要有如下幾方面原因:有些齒輪因碳當量較高或熔煉爐、前次曾熔煉和處理過蠕鐵試樣,其中的一些微量元素對澆注的球鐵齒輪有一定影響,以致齒輪球化不良,出現了開花狀或珊瑚狀石墨組織,使等淬熱處理后的抗拉強度和伸長率都比較低,尤其是伸長率;有些齒輪等淬時轉移時間太長,降溫太多,發生了部分珠光體轉變,使抗拉強度降低;還有一些齒輪沒有嚴格執行熱處理工藝或因熱處理設備的改變,沒及時修正熱處理工藝,從而使力學性能降低。

針對上述問題,我們一方面嚴格控制鑄件化學成分、球化級別和石墨大小,另一方面嚴肅熱處理工藝紀律,並根據工廠生產實際對熱處理工藝作適當修正,在此基礎上,我們在鑄造廠的大爐子上用4包鐵液澆注了10多套AKZ齒輪及試樣,然後分16爐每爐帶2根拉伸試樣,1塊齒輪實。

從340-400℃等淬,隨著溫度的升高,抗拉強度逐漸降低,當等淬溫度達4(X)℃時,已不易達到要求的抗拉強度指標950MPa。伸長率在340-370℃時,隨著溫度提高而提高;高於370℃,則隨著溫度的提高而降低,即在370℃時達到最大值;在360-350℃等淬,伸長率基本都能達到要求的指標(5),而低於360℃或高於350℃則都不易達到要求的指標。

試樣模仿實際生產,溫度在370土10℃溫度範圍內波動,其抗拉強度和伸長率都能達到指標要求。對於產生上述現象的原因,我們分析認為,在340℃等淬時,其組織為上貝少量針狀下貝少量殘奧組織,其抗拉強度較高,而伸長率較低;隨著等淬溫度的升高,下貝組織減少,直至消失,殘奧增多,故抗拉強度逐漸降低,伸長率升高;370℃以後,隨著溫度進一步升高,奧貝組織逐漸粗化,上貝組織中的碳逐漸析出,致使其抗拉強度進一步降低,伸長率也逐漸降低。試樣在360-350℃溫度範圍內波動等淬,其組織變化在360℃等淬至380℃等淬之間,故其性能都能滿足指標要求。

生產應用驗證試驗在上述熱處理等淬溫度波動試驗的基礎上,我們澆注了10多包AKZ齒輪及Y試樣(每包一套齒輪及一塊Y試樣),進行了多

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