楊 瑞
摘要 利用頻譜分析、相位分析等技術,對鄒縣電廠600MW機組凝升泵電機水平振動大進行診斷分析,及時採取措施,避免了故障進一步擴大,保證了機組的安全穩定運行。
一、概述
山東鄒縣發電廠600MW機組5# A凝升泵(WEIR公司產)是水平布置、兩級葉輪、軸承兩端支撐、殼體為水平中開式,配置台灣TECO機電公司的1870kW、6kV、水平布置、軸承兩端支撐、鼠籠式電機,水泵與電機採用剛性聯軸器連接。自1996年5#機組投運以來,5#A凝升泵電機軸承水平振幅(峰一峰值)一直超標,水平振幅(峰一峰值)最高達100μm。垂直振幅(峰一峰值)最高僅20μm。2002年4月對電機進行了更換,電機水平峰一峰振幅值仍達90μm;2002年9月對電機底座採用千斤頂進行橫向支撐加固,增加電機底座剛性后振幅有所降低。為查找設備異常振動原因,徹底消除設備安全運行隱患,2002年9月23日對5# A凝升泵及電機採用美國CSI公司2120機械振動數據採集儀與相位拾取儀進行振動頻譜及相位數據收集。5# A凝升泵電機測點位置如圖1(俯視)。
二、故障分析
1.軸承頻譜分析
圖2為2002年4月8日測取的凝升泵電機驅動端軸承水平振動頻譜圖,對應於工作頻率下的單峰振速值達7.6mm/s,相應的峰一峰振幅值為95μrn。該頻譜圖中基頻成分佔主導地位,2倍、3倍、4倍頻振速較小。
圖3為2002年9月22日測取的凝升泵電機底座橫向加固后電機驅動端水平振動圖,對應工作頻率下的單峰振速為3.4mm/s,相應的峰一峰振幅值為42μm。顯然凝升泵電機底座經過加固后,峰一峰振幅值降低了55%,但是工作頻率下的振速值仍較大且特別突出,諧波頻率成分仍較豐富,2~20倍頻下的振速仍較小。
上述頻譜特徵符合結構框架或基礎鬆動的特徵,因此可以判斷電機框架與墊鐵存在接觸不牢固情況。
2.相位分析
為確定凝升泵電機存在的是結構框架鬆動還是基礎鬆動問題,對凝升泵電機的結構框架、電機台板、電機框架的地腳螺栓、凝升泵軸承、電機軸承等部位的相位數據進行收集並進一步細化分析,以確定故障的確切位置。
檢測5# A凝升泵及電機軸承以及框架等各測點的振速及相位數據見表1。
從表1可以看出,①電機驅動端軸承水平與垂直方向振動的相位差為2O,非驅動端相位差為5O,兩端軸承水平與垂直方向的相位差近似為0,換言之電機兩端軸承的水平與垂直方向振動同相,電機整體振動同相。②水泵軸承未有此情況。③電機底座、台板、框架(即測點1、5、9;2、6、10;3、7、11;4、8、12)的水平和垂直振動的相位差前後兩端各自都為0(此情況說明前後兩端振動完全同相);左右兩側電機在水平與垂直方向上振動相位差各自均近似為180O。此特徵為結構框架或基礎鬆動的相位特徵(同一軸承的水平與垂直相位差為0或180O),由於測振感測器左右布置相差180O,因此凝升泵電機框架整體振動仍為同相振動。
由於電機框架地腳螺栓以上部分的振動步調一致,而電機框架地腳螺栓(測點13、14、15、16)與電機框架(測點9、10、11、12)之間振速及相位的差別較大(框架振動大於地腳螺栓),因此可以判斷電機框架與墊鐵存在接觸不牢固情況。
三、故障處理
1.將二次灌漿層剷除,使墊鐵與框架之間充分接觸;各墊鐵與框架之間的接觸面積≥80%;墊鐵高度≤80mm;同處墊鐵數目不超過三塊;墊鐵間距不可過大且均勻布置;墊鐵與墊鐵間、頂部墊鐵與框架間焊牢。最後用手錘敲打墊鐵,用聽音法檢查墊鐵應接觸緊密無鬆動。
2.墊鐵處理完畢后,再澆注二次灌漿層並採用高標號的水泥並振打填實,二次灌漿層凝固后應進一步檢查混凝土填實情況,確認無遺漏後方可進人下道工序。
3.處理螺栓與機架連接緊力不足問題:螺帽下部加裝彈性墊圈,防止運行時鬆脫;同時螺栓緊力符合要求。
經過上述處理后,聯泵滿負荷試轉時,實測電機軸承振動峰一峰值:驅動端水平28μm、垂直11μm,非驅動端軸承水平32μm,垂直16μm ,5# A凝升泵電機水平異常振動問題得以解決,保證了機組安全穩定運行。