(4)迴轉馬達磨損
在停止先導閥的操作后,迴轉馬達內部的油壓此時又起到了液力制動的作用,並與制動片11同時起制動作用,使轉檯的運動停止。當迴轉馬達的滑靴、配流盤等磨損時,本應在這些部位形成靜液支撐的油膜被破壞,因密封性能下降使柱塞內的壓力油通過磨損部位泄漏,不能起到液力制動的作用,致使轉檯的制動緩慢。
由以上的分析和監測得知,應將故障排查的重點放在迴轉馬達上。
2.故障排除
通過對迴轉馬達A(BH)和B(LH)兩處的壓力檢測得知,該迴轉馬達旋轉的初期壓力必須達到16MPa時轉檯才能開始迴轉,說明迴轉阻力過大;將挖斗置於地上,操作先導閥,測得的最大壓力值僅為20MPa,與標準值26MPa相差較大。
當拆下排放濾芯7時,發現濾芯上有很多金屬屑,斷定為迴轉馬達磨損所致。於是,解體迴轉馬達,發現其內部有大量的金屬屑,配流盤表面有拉傷的痕迹,配流盤后的密封圈已被擠出,柱塞滑靴表面、斜盤表面及九孔板表面均有明顯的拉傷痕迹,下部軸承表面的金屬也已大量脫落。
經測量,磨損后的軸承高度還有29.7mm,而同類軸承的標準高度值僅為29.0mm,因此斷定安裝時使用了不合格的軸承,因軸向安裝過緊使軸承的徑向力過大而造成馬達非正常磨損,被磨下的金屬屑進入了各配合面將其拉傷。
於是,更換標準軸承,並手工研磨了滑靴、配流盤、斜盤和九孔板等;此外,還清洗了管路和液壓油油箱,更換了液壓油濾芯及液壓油。裝復后試車時,故障已消失。量的金屬屑,配流盤表面有拉傷的痕迹,配流盤后的密封圈已被擠出,柱塞滑靴表面、斜盤表面及九孔板表面均有明顯的拉傷痕迹,下部軸承表面的金屬也已大量脫落。
經測量,磨損后的軸承高度還有29.7mm,而同類軸承的標準高度值僅為29.0mm,因此斷定安裝時使用了不合格的軸承,因軸向安裝過緊使軸承的徑向力過大而造成馬達非正常磨損,被磨下的金屬屑進入了各配合面將其拉傷。
於是,更換標準軸承,並手工研磨了滑靴、配流盤、斜盤和九孔板等;此外,還清洗了管路和液壓油油箱,更換了液壓油濾芯及液壓油。裝復后試車時,故障已消失。