汽輪機鼓風機組的振動診斷

汽輪機    時間:2014-03-11 15:46:04
汽輪機鼓風機組的振動診斷簡介
    摘  要:450高爐汽輪機鼓風系統運行中出現陣發性倍頻振動,通過試驗分析,確診為軸系對中不良及聯軸器不平衡所致。檢修中聯軸器對輪重新鉸孔、調整……
汽輪機鼓風機組的振動診斷正文
  

摘  要:450高爐汽輪機鼓風系統運行中出現陣發性倍頻振動,通過試驗分析,確診為軸系對中不良及聯軸器不平衡所致。檢修中聯軸器對輪重新鉸孔、調整軸系中心及高速動平衡后,解決了振動問題。
關鍵詞:瀑布圖;鼓風機組;頻譜;治理
中圖分類號:TK26   文獻標識碼:B

   石橫特鋼集團有限公司450高爐汽輪機鼓風系統為N50-90-1型單缸、單軸、單排汽凝汽式汽輪機,汽輪機轉速為6 060r/min,基頻100Hz。其轉子通過半撓性波形聯軸器與風機轉子連接,軸繫結構如圖1所示。
   

   某次開機過臨界轉速時,1#瓦通頻振動值為160μm,升速到2 970r/min時,汽輪機突然發生低頻振動,緊急停機時1#、2#瓦振動接近400μm,揭缸發現壓力第10、11級葉片變形。作高速動平衡后開機一段時間振動依然很大。
   一、頻譜分析
   用振通903振動數據採集器測量,從幅值譜上分析:(1)水平振動一倍頻的速度值為7.3mm/s,超ISO2372標準值;(2)垂直振動以一倍頻為主,速度值為3.14mm/s;(3)軸向振動有一倍頻存在,速度值為3.17mm/s。
   以上幅值譜分析說明此轉子存在不平衡。開箱檢查,發現轉子平衡塊鬆動,做完動平衡后振動消除。帶上聯軸器后試車,振動仍然很大。再次揭缸檢查,發現聯軸器波形節後端晃度高達0.32mm、飄偏0.03mm。將端面車去0.10mm,調整飄偏值到0.02mm以內,波形節晃度同時減小,且在復裝時調整了2#、3#瓦的負荷分配。經上述處理后,機組運行並參加調峰時,各瓦振動值均在合格範圍內,未出現低頻振動。
   二、停機進行如下調整
   轉子前軸封直徑加大3mm,軸頸尺寸未改;1#瓦直徑300mm、長度240mm;2#瓦直徑325mm、長度280mm。1~6級隔板汽封加大l0mm,轉子重量15.81t;負荷分配:1#瓦6.5t、2#瓦9.30t;轉子臨界轉速設計值2 850r/min;在復速級、第16級、末級和聯軸器上共有四個加重面。新轉子聯軸器晃度0.03mm、飄偏0.025mm;波形節連接后晃度:前端0.03mm、後端0.05 mm;最後五級葉輪套裝緊力在製造廠要求範圍內;轉子揚度:1#瓦往車頭側0.54mm、2#瓦往車頭側0.04mm;軸瓦頂部間隙1#瓦0.42mm,2#瓦0.57mm;冷態中心圓周偏差0.015mm、張口0.007 5mm。
   三、調整後轉子冷態開機振動特徵
   1.升速特性。調整后開機過臨界轉速時軸承振動只有60μm,完成了超速試驗。但當送風閥開至30%時出現較大振動,採用降負荷來消除。負荷最高為25%時,解列空轉振動較好,隨後在熱態的開、停機過程中,當轉速到達2 887r/min時,汽輪機突然出現油膜渦動,1#、2#瓦通頻振動值分別為122μm和143μm。
   用振動在線監測及分析系統,採集到開機時1#、2#瓦升速波特圖、層疊圖如圖2、圖3所示,可以很清楚地看出1/2X分量出現的過程。
   

   由於振動過大被迫降速至2 760r/min,半頻分量消失,再次升速到2 887r/min又出現油膜渦動,降速到2 760r/min時半頻分量消失。停機過臨界轉速時1#、2#、3#瓦振動大,其中2#瓦垂直方向振動為通頻103μm、基頻98μm∠292°;1#瓦垂直振動為通頻82.5μm、基頻為79μm∠293°;3#、4#瓦也在50μm以上。停機后測量大軸晃度為0.06mm。
   超速試驗過程中,當轉速升至3 120~3 140r/min時,機組出現強烈振動。
   2.機組帶負荷運行時,汽輪機經常出現突發性半頻振動。1#、2#瓦振動從50μm以內增加到l00μm以上,必須降負荷運行,降低潤滑油溫或提高潤滑油壓也未能消除振動。
   四、檢查和處理過程
   1.停機后揭開1#、2#瓦檢查,發現磨損痕迹,本著先易后難的原則,2#瓦頂部間隙從0.58mm調整到0.45mm,並抬高2#瓦0.085mm以增載入荷,提高軸承的穩定性,處理后,半頻振動依然存在。
   2.結合該機歷史情況綜合分析,認為靠近3#瓦附近的波形節與汽輪機聯軸器安裝鉸孔時,存在不同心和不對中的可能。核查聯軸器數據時發現,汽輪機轉子和風機轉子未緊螺栓時,圓周方向不同心度為0.08mm、晃度0.10mm,風機端高出0.05~0.07mm、晃度0.02mm、左右差0.07mm。將2#瓦抽出,下加墊鐵0.07mm,左右補0.075mm差值之後,測得圓周差小於0.02mm,聯軸器下張口0.03mm、晃度0.02mm,符合技術要求;緊聯軸節螺絲后,中心偏差0.15mm、晃度0.30mm,顯然大大超標。通過重新鉸孔,晃度偏差減小到0.09mm(標準<0.03mm ),聯軸器螺絲全部更換。
   3.復裝后開機過程中,又進行了發電機轉子的現場高速動平衡,以此降低轉子擾動力,減輕對軸承油膜的干擾,動平衡后在工作轉速時各瓦振動數據如表1所示。
   表1 動平衡后各瓦振動數據
  

   通過上述措施,機組1#~6#瓦振動明顯下降,並順利完成超速試驗。
   4.熱態開機過臨界轉速時2#軸承振動為60μm,3 000r/min時3#瓦軸向振動為79.2μm∠205°,幾分鐘后升至121μm∠225°,並仍有上升趨勢。測量發現3#瓦軸承座的差別振動較大,停機擰緊各連接螺絲,開機后測得振動數據如表2所示。
   表2 開機后振動數據
   可以看出3 000r/min時3#瓦軸向振動有所好轉,但併網后逐漸增大到80μm,差別振動仍未徹底消除。
   5.帶負荷后除3#瓦軸向振動為57~87μm ,4#瓦水平振動54μm外,過去開機定速難、併網帶負荷后常常出現半頻振動的問題已徹底解決,該機參加調峰至今沒有出現過油膜振動。3 000r/min3#瓦軸向振動、4# 瓦水平振動偏大,其原因可能是軸承座地腳螺栓連接不良和墊鐵鬆動所致。
   6.圖4為2#瓦水平振動速度瀑布圖,可以看出可能是因長軸聯軸器不平衡,過臨近轉速時振動突然增大,但不超標,帶負載能力不強,安裝后出頻振動主要是由於波形節及對輪存在不對中現象,使軸系出現油膜振動。當波形節晃度較大時,相當於汽輪機轉子外伸端存在一個很大的不平衡,這個不平衡干擾力嚴重破壞了軸承油膜的形成,導致機組出現強烈的半頻振動。
  

   7.根據檢查結果,重新做聯軸器平衡及鉸孔消除軸系對中不良、減小軸瓦頂部間隙,以提高軸瓦穩定性和降低軸系擾動力。採取上述措施后,振動間題得到解決。

參考文獻:
[1]豐田利夫.設備現場診斷的開展方法[M].機械工業出版社,1985.
[2]沈慶根.化工機器故障診斷技術[M].浙江大學出版社,1994.
[3]屈梁生,何正嘉.機械故障診斷學[M].上海科學技術出版社,1986.

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