貧液泵潤滑油變質原因分析及改進

   時間:2014-03-11 14:00:01
貧液泵潤滑油變質原因分析及改進簡介
      1 概述我公司合成氨裝置脫碳系統採用節能型的本菲爾流程,貧液泵是由升壓泵和主泵串連組成……
貧液泵潤滑油變質原因分析及改進正文
    

1 概述

我公司合成氨裝置脫碳系統採用節能型的本菲爾流程,貧液泵是由升壓泵和主泵串連組成。 1700kW驅動電機一端與主泵相連,另一端通過減速箱驅動升壓泵。主、輔泵均為水平剖分式泵,軸封為機械密封,軸瓦為徑向軸瓦。該泵一開一備,其中 A泵另一端通過SSS離合器與筒式結構的水力透平相連。其工藝流程為以吸收塔底部流出的106℃、 3.9MPa的富液,經水力透平減壓膨脹至 0.35MPa,流入再生塔的上部,所回收的能量為補償 A泵軸功率的40%,該泵的電機、主泵、減速箱的油系統均為強制潤滑,潤滑油系統。

 潤滑油系統(略,詳見《化工設備與管道》2002年第6期)

該系統使用的是46 #抗氨透平油,油槽貯量為 750L;兩台立式螺桿泵一備一開,出口壓力 0.70MPa ,流量 105L/min;一台油冷器將潤滑油冷卻至 35℃左右;一台立式雙聯式濾油器,不鏽鋼筒式濾芯,精度25μm,可在線切換。濾油器下游設自動式調節閥 P05067,經加壓、降溫、過濾后的潤滑油在此減壓至 0.175 MPa,經油總管分送至各潤滑部位。在油總管上設有壓力低連鎖裝置 PASL05069和 PASLL05070 ,當油總管壓力低於 0.147MPa時, PASL05069動作啟動備用油泵;當油壓力低於 0.098MPa時,PASLL05070動作使溶液泵跳車,所以濾油器壓差PDI05066一般不高於0.10MPa。

2 故障原因

一次系統停車后,溶液泵05P001A 停泵,再次啟A泵后,油過濾器壓差 P05066一小時內由0.03MPa升至報警值 0.10MPa,造成潤滑油總管壓力過低,引起輔助油泵啟動,油泵出口安全閥起跳,油壓大幅度波動,觸及油壓低聯鎖跳車。曾懷疑設備運行時間長,油中有雜質,但對油箱中的油進行多次較為徹底的置換過濾后,仍不能有效降低過濾器壓差以及切換清洗的次數,同時出現電機軸瓦溫度迅速升高,逐停泵檢查。

從潤滑油槽中取油樣經化驗,結果見表 1(略,詳見《化工設備與管道》2002年第6期)。

由表1看出潤滑油的主要變化在於油質呈鹼性,且機械雜質有所增加。

電機、主泵的軸承箱及減速箱的軸瓦面、軸承箱壁、油管道壁均附有黃褐色結晶體。取樣分析主要成分為 K2CO3。

以上分析可見,油系統中進入了 K2CO3溶液。混有鹼液的油流過油冷器時,溫度的降低使部分鹼液結晶,較大的晶體堵塞濾芯,引起壓差 P05066上升。漏過濾芯的鹼液隨潤滑油循環到各潤滑部位,影響潤滑效果,導致軸承溫度上升。

3 油系統進鹼液原因分析

軸承箱和機封相距很近,潤滑油直接加在軸瓦接觸面上,回油從底部回油孔流回油槽。軸承箱兩端設計為軸承護圈,有頂絲鎖定在主軸上,隨主軸轉動,依靠軸承護圈和軸承箱之間的凸凹配合形成軸封。軸封箱和泵體之間組成一連接槽,槽上端與主軸線平行,容積約為10L,底部有一通孔直徑 15mm,運行時,機封溢流出的沖洗水即從此孔流出。經過仔細分析研究得出:泵體機封漏出的密封水,在連接槽內積漲至軸承時,能沿著軸潤滑油箱體上的軸承護圈間隙,由密封板內孔進入油系統,從而把泄漏出來的鹼液帶入油系統。水力透平及主泵的機械密封和軸承箱如圖 2所示。

 軸承箱和機封結構圖(略,詳見《化工設備與管道》2002年第6期)

1)泵體機封損壞或密封水壓力低,都會造成機封效果不好,鹼液外漏量大。造成嚴重後果的因素主要有:①密封水壓力低,加入溶液泵機封的水量過小或密封水冷卻器 05E006換熱效果不好,密封水溫度高,使動、靜環冷卻不下來,熱量帶不走,容易使機封磨損;②密封水加入量過大易把水封環擠出來,不僅損壞了機封,還造成鹼液外噴;③溶液泵出口潤滑油壓力波動,開、停車頻繁,水力透平振動大,均能造成溶液泵振動,發生軸位移,容易磨損機封,水封環外出。

2)造成滴水槽液位過高。一個是密封水漏量大,滴水孔排不及,另外是滴水孔容易被鹼液結晶阻塞,鹼液排泄不暢,造成槽內鹼液積漫外溢,很容易造成油系統進鹼。

3)貧液泵軸封散熱效果不好。密封水自密封水泵送水途經換熱器換熱,但換熱器出口溫度偏高,使貧液泵動、靜環冷卻不下來,熱量帶不走,機封磨損導致漏鹼。

4)軸承護圈間隙過大,密封板內孔磨損,為油系統進鹼大開了方便之門,而且還易漏油。

4 改進措施

1)檢查貧液泵主泵、電機和減速箱軸承,清理軸承箱和增速箱,更換機械密封動、靜環和全部「 O」形環。

2)針對CO2冷凝液泵設計量小、出口壓力僅為 1.2MPa、且供給用戶較多較散等問題,增加了 2台密封水泵,密封壓力提高至1.6 MPa.。同時,調節閥設定低限位,增設報警提示,調節以密封壓力為準,保證壓力穩定正常。

3)增大換熱器循環水管徑,提高循環水量,改善了換熱器的換熱效果,降低了密封水的溫度,使貧液泵在運行中動、靜環產生的熱量被及時帶走。

4)將連接槽底部的排液孔擴大為30mm,並引一條蒸汽冷凝液管線,在每一個連接槽內加一個甩頭,保持小開度,使80℃的冷凝液不斷滴入連接槽內,即使鹼液漏出也會被及時沖走,不至於產生結晶體堵塞滴漏。

改進之後,貧液泵潤滑油系統一直運行正常,未再發生過類似的事故,受到

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