日前,時光科技有限公司承接某大型機械生產廠家8米龍門刨床的改造項目。由於此設備經過30多年的使用,殘值已經所剩無幾。時光科技的技術人員在機械結構基本完好的條件下,採用時光IMS系列伺服控制器對控制和電機驅動系統進行改造,使之達到當前大型數控機床的先進水平,大大提高設備自身的實際價值。
一、原設備的基本情況
8米龍門刨床1971年出廠,型號為B2031, 主電機採用以電動機—發電機組為能源的直流電機調速機組驅動; 垂直刀架、側刀架,通過變速箱的手柄改變速度和進給量和進給方向,採用未加控制的普通三相非同步電動機驅動。
1、工作台具體情況
工作檯面:8m×3m
工作台最大負載量:12000?
工作台工作速度:4—70m\min
主減速機速比:1:9
主減速機輸出扭矩:11000N.m
主電機採用以電動機—發電機組為能源的直流電機調速機組驅動:
a)發電用三相非同步電動機 型號:JO3 280-4
功率:100KW 電流:185A
直流發電機 型號:ZSF-36.8\23
功率:138KW 輸出電壓:460V 輸出電流:300A
b)直流電動機(兩台串接) 型號:ZBD-93-BL
功率:60KW 額定轉速:1000r\min
電壓:220V 電流:305A
2、刀架的基本情況
電動機 型號:JO2-32
功率:3KW額定轉速:1430r\min
電流:6.5A 螺桿螺距:8mm
二、改造方案
1.增加銑削、磨削功能。
2.工作台工作速度在0.02—70m\min的範圍變化,調速比為1:3500.
刨削 4—70m\min
銑削 20—70mm\min
磨削 1—1.5m\min
3.無極調速、運行穩定、不爬行、連續工作、電機不發熱。
要求電機控制系統低速穩定性好,輸出轉矩大。
㈠工作台改造:
1.淘汰原有的以電動機——發電機組作為能源的直流電機調速機組。
2.採用時光科技有限公司的交流非同步伺服系統:交流非同步伺服的技術指標可以達到改造要求,調速範圍寬、低速特性好、輸出轉矩大。控制系統對電機的要求不高,在三相非同步電機軸上安裝編碼器即可控制。因此系統控制的電機功率可以很大,且價格用戶可接受。
3.8米龍門刨床原設計採用了兩台60千瓦直流電動機電氣上串聯,機械上兩軸並聯,減速機雙入單出的驅動方式。採用這種結構需要兩台伺服控制器分別控制兩台非同步電機進行同步運行,由於減速機為硬連接,兩根輸入軸可能造成機械干涉,降低控制效率。因此,決定改為用一台大功率電機,重新製造一台單入單出的減速機。減速比改為1:14。
4.原直流電動機額定轉速為1000r.p.m,交流非同步電動機按6極電機選擇。主減速機輸出扭矩為11000N.m,減速比1:14,輸入扭矩應為786N.m,選用90kW 電機。
交流非同步伺服控制器可以控制電機在額定轉速以上恆功率運行。
電機轉速 工作台速度 減速機輸出扭矩
1556r.p.m 70\min7850N.m
1110r.p.m 49.95m\min 11000N.m
1000r.p.m 45m\min 12208N.m
0.444r.p.m 20mm\min 12208N.m
5.根據8米龍門刨床的實際使用情況,一般返回最大速度為55m\min。90kW 6極三相非同步電機能夠滿足設計指標和生產實際的綜合要求。
電機參數:機座號:315M-6 額定功率:90kW
額定轉速:985r.p.m 額定電流:170A
額定轉矩:872N.m 轉動慣量:4.28?·?
電機配用1024線編碼器,控制定位精度為±0.044?。
㈡刀架改造:
1. 8米龍門刨床原有垂直刀架、側刀架,通過變速箱的手柄改變速度和進給量和進給方向,採用未加控制的普通三相非同步電動機驅動。無法滿足銑削、磨削功能對速度和進給量的控制要求。。
2.刀架的改造不對設備原有機械結構作改動,在刀架上安裝銑頭或磨頭。變速箱固定在一個合適的變速比,將電機更換為帶有編碼器的三相非同步電動機採用伺服控制。
3.電機選擇:
⑴刀架原有的機械結構不作改動,選擇電機的安裝尺寸應與原電機一致。
⑵在刨削過程中,刀架的進給是在工作台回程時動作的,刀架不受力。而在銑削、磨削時,工作台工作過程中,可能需要刀架的進給動作,此時,刀架是受力的。因此,選擇電機的功率應大於原電機。
4.根據以上原則,選用3.7kW 4極三相非同步電機。
電機參數:型號:YSF3700 額定功率:3.7kW
額定轉速:1500r.p.m 額定電流:8.2A
額定轉矩:24N.m 轉動慣量:0.0127?·?
電機配用2500線編碼器,控制定位精度為±0.0032?。改變變速比,刀架速度和控制定位精度按比例改變。