基於PLC的工件自動分選裝置設計

   時間:2014-03-12 10:35:42
基於PLC的工件自動分選裝置設計簡介
摘要:通過對自動生產線上2種工件進行自動分選,對自動分選裝置動作過程進行分析,按實際工況要求,設計出自動控制系統。闡述系統中各軟硬體的配置,及系統中順序……
基於PLC的工件自動分選裝置設計正文

摘要:通過對自動生產線上2種工件進行自動分選,對自動分選裝置動作過程進行分析,按實際工況要求,設計出自動控制系統。闡述系統中各軟硬體的配置,及系統中順序控制智能化創新設計和解決的關鍵問題。
關鍵詞:PLC;自動分選裝置;生產線;氣動
引言
隨著工業自動化的發展,PLC與自動生產線在工業生產中應用越來越廣泛,尤其是PLC具有強大的算術運算、定時、計數、邏輯控制、順序控制、存儲等功能。自動生產線是由工件傳送系統和控制系統,將一組自動機床和輔助設備按照工藝順序聯結起來,自動完成產品全部或部分製造過程的生產系統。自動生產線的工件傳送系統一般包括上下料裝置、傳送裝置、組合加工和儲料裝置。在特定情況下需要採用執行機構完成不同工件的傳送。主要描述自動生產線中的一個環節,通過自動分選裝置分別將不同的工件輸送到不同的生產線上。PLC與氣動裝置在自動分選與卸物的應用,可以借鑒為各種氣動與控制系統設計的應用範例,同時作為液壓與氣動、自動化設計等課程的工程項目訓練與教學的平台。
1自動分選裝置設計
1.1分選裝置工作狀態分析
自動生產線上有不同工件,根據系統設計的要求,會分選進入相關的生產線。揚州電力設備修造廠的設備主生產線上有很多工件,按照不同的裝配要求分配到A生產線與B生產線,通過工件識別感測器識別A線工件與B線工件,再由自動分選裝置的氣動技術移位到相應的生產線上。自動分選裝置示意圖如圖1所示。

若工件A:下降氣缸Y降落、機械手通過握緊氣缸Z握緊、提升氣缸Y提升、氣缸X1左行、下降氣缸Y降落、握緊氣缸Z鬆開,使工件放在歸定的A生產線上,提升氣缸Y提升、氣缸X1右行原位、待下個工作的識別判斷。
若工件B:下降氣缸Y降落、機械手通過握緊氣缸Z握緊、提升氣缸Y提升、氣缸X2右行、下降氣缸Y降落、握緊氣缸Z鬆開,使工件放在歸定的B生產線上,提升氣缸Y提升、氣缸X2左行到原位、待下個工作的識別判斷。
1.2氣動迴路的設計
自動分選裝置的氣動控制迴路(見圖2)是由2個握緊氣缸Z(根據需要,有時5個)、一個提升氣缸Y、一個A線氣缸X1、一個B線氣缸X2、一個工件識別感測器SP、組成,另外有握緊到位感測器SZ,分選裝置有物感測器SW,上升到位感測器SY+,下降到位傳器SY-,A線氣缸左行到位感測器SX1-,A線氣缸右行到位感測器SX1+,B線氣缸左行到位感測器SX2-,B線氣缸右行到位感測器SX2-,握緊鬆開二位五通電磁閥YVZ,上升下降二位五通電磁閥YVY,A線二位五通電磁閥YVX1,B線二位五通電磁閥YVX2,氣缸的動作狀態及電磁閥的狀態見表1。表1電磁閥、氣缸狀態表
2控制系統設計
2.1流程圖及控制系統狀態分析
系統的初始狀態為:氣缸Z鬆開、握緊到位SZ感測器為0;氣缸Y上極限,上升到位感測器SY+為1;氣缸X1右極限,A線右行到位感測器SX1+為1;氣缸X2左極限,B線左行到位感測器SX2-為1。
根據系統工作原理,設計出系統流程圖(見圖3)。經系統識別感測器判斷,分別從A線與B線分析自動分選裝置的控制流程:若是A線工件則系統對應的電磁閥工作時序為:YVY失電(下降到位感測器SY-為1)、YVZ得電(握緊到位SZ感測器為1,分選裝置有物感測器SW為1)、YVY得電(上升到位感測器SY+為1)、YVX1得電(A線左行到位感測器SX1-為1)、YVY失電(下降到位感測器SY-為1)、YVZ失電(握緊到位SZ感測器為0)、YVY得電(上升到位感測器SY+為1,分選裝置有物感測器SY為0)、YVX1失電(A線右行到位感測器SX1+為1)回到原位。
若是B工件則系統的對應的電磁閥工作時序為:YVY失電(下降到位感測器SY-為1)、YVZ得電(握緊到位SZ感測器為1,機械手有物感測器SW為1)、YVY得電(上升到位感測器SY+為1)、YVX2得電(B線右行到位感測器SX1+為1)、YVY失電(下降到位感測器SY-為1)、YVZ失電(握緊到位SZ感測器為0)、YVY得電(上升到位感測器SY+為1,機械手有物感測器SW為0)、YVX2失電(B線左行到位感測器SX2-為1)回到原位。
2.2PLC設計
本系統核心是採用西門子S7-200系列的CPU224的PLC為中央處理單元,輸入點有14個點,輸出點有10個點。各點的分佈情況見圖4。輸入點分別有信號採集與模式選擇2種方式,工件識別感測器通過數據通信口RS-485口與PLC相連,由急停按鈕(I0.0)、信號判斷採集(I0.1)、位置採集(I0.2~I1.1)、氣路保護(I1.5)4部分組成。模式選擇分別由自動、手動、停止3部分組成,另增設手動狀態下的點動步進開關,作調試或檢修過程的步進。以A線生產線來說明分選的控制過程(見圖5):1,下降;2,握緊;3,上升;4,左移;5,下降;6,鬆開;7,上升;8,右移。下降時的限位狀態為:SZ為0、SW為0、SX1+為1、SX1-為0、SY+從1到0、SY-從0到1。以此類推,可以分析出各個狀態的行程狀態。通過各個狀態的行程對A線工作過程的3個二位五通電磁閥進行過程式控制制,根據工作原理得出圖6的電磁閥得電時序圖。經過狀態邏輯計算,設計出PLC梯形圖(略)。2.3、HMI的設計
MT500系列觸摸屏專門為工業環境設計,它的適用溫度範圍(0~45°C)和PLC的使用範圍是一樣的。打開Easy-Manager,選擇Easy-Builder,在菜單「編輯」中選擇「系統參數」項,在對話框中,PLC類型選擇SIEMENS的S7-200,人機類型選擇MT510T(640×640),完成參數的設定。
3結語
本系統通過PLC的智能化控制自動生產線上的氣動機械手,結構簡單、成本低廉、自動化程度高、操作方便,運行一年來性能穩定,可以廣泛應用到自卸系統的各個領域,同時也可以作為教學與課程設計的一個實用的範例。
參考文獻:
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