伺服系統在橫切機電氣改造中的解決方案

橫切機    時間:2014-03-12 05:41:40
伺服系統在橫切機電氣改造中的解決方案簡介
摘 要:本文介紹的是基於伺服系統在橫切機電氣改造中的應用。採用FX2N PLC、FX2N一10GM、MR—J2S—A伺服放大器、HC—K 伺服電機以及……
伺服系統在橫切機電氣改造中的解決方案正文

摘 要:本文介紹的是基於伺服系統在橫切機電氣改造中的應用。採用FX2N PLC、FX2N一10GM、MR—J2S—A伺服放大器、HC—K 伺服電機以及F940GOT—SWD—c圖形操作終端,實現了對帶有碼克線大捲紙的精準分切。文中簡介了系統硬體組成、參數設定、軟體設計以及運行結果。
關鍵詞:PLC;定位模塊;伺服放大器;液晶觸摸屏;編碼器
0 引言
當今世界科技發展迅猛,新知識、新技術、新工藝、新產品層出不窮,傳統的電機拖動系統不斷的被更新和改造,下面介紹的是基於伺服系統在橫切機電氣改造中的應用。一些橫切機是上世紀70年代的產品,主要用來分切一些帶有碼克線的紙產品的設備。原設備由一台主直流伺服電機帶動一個機械齒輪傳動裝置,機械裝置的一部分去牽引紙卷,使之按照切紙需求把指定的紙長送往切刀。另一部分去帶動切刀輥進行分切,同時,原設備還有一小功率的直流伺服電機,其主要任務是對切刀位置進行微調,以便使切紙精度更加精準。但由於原設備運行時間太長,機械齒輪部分有著不同程度的嚴重磨損,以及原電子元件的老化,使原設備的控制精度達不到產品的要求。基於這一點,我們利用兩台交流伺服電機取代原設備的主直流伺服電機及機械齒輪傳動裝置,用定位模塊和另一台伺服電機替換原車的微調電機,以及通過PLC、人機界面實現機器齒輪的軟調整來滿足生產的需求。
1 系統控制要求
(1)感測器採集部分。要求感測器在機車運行時,把採集到紙張上的碼克信號傳送給PLC,PLC經過中斷處理以及相應計算後傳送給定位模塊,從而控制微調電機的運轉方向和轉數。
(2)伺服放大器。要求伺服放大器實時採集脈衝信號,同時再與其設定的參數配合,以完成控制電機的目的。
(3)終端人機對話操作控制。由於生產的紙張種類很多,不同的紙張碼克線之間的距離相差很大,因此,每生產一種紙張時需要輸入該紙張的兩碼克之間的真實長度,這樣可以減少微調電機的運行轉數提高生產精度。
(4)編碼器採集部分。採用l3位的絕對值型編碼器,用來實時的反映切刀位置,以便調整微調電機。
(5)切紙精度要求在0.5mm以內。
2 系統硬體配置
根據系統控制要求,採用伺服系統構成電氣控制的硬體配置。如圖1所示。

(1)PLC採用三菱FX2N系列FX2N一64RM,定位模塊採用三菱FX2N一10GM。
(2)伺服放大器採用三菱MR—J2S—A系列,伺服電機採用三菱HC—KFS系列7kw、5kW、1.5kW各一台。

(3)碼克感測器採用德國克CS1型顏色感測器,具有檢測精確的特性。
(4)編碼器採用德國P+F公司生產的13位精度的絕對值型編碼器。
(5)人機界面是專為PLC的應用而設計的工作站。它具備與各種品牌PLC連接監控能力以及採用文字、圖形同步顯示PLC內部接點狀態及資料的能力,是一種互動的工作站。配備有液晶觸摸屏、通信介面、智慧型操作面板、列印介面等等。它取代了傳統的鍵控制系統及終端顯示系統,既節省了PLC的I/O模塊、指示裝置,又能實時顯示所需信息。
3 硬體系統的設計
(1)牽引伺服系統採用速度控制方式,其速度的給定方式是由2KQ、5W 的電位計給定,原理接線方式如圖2所示。
(2)切刀伺服系統採用位置控制方式,與牽引伺服系統採取級聯的控制方式,即切刀伺服系統跟隨牽引伺服系統。該控制方式可以準確的使兩套系統速度同步。其接線方式如圖3所示。

(3)微調伺服系統的控制方式是由PIE經過計算,把需要的脈衝數傳給定位模塊,再由定位模塊發出脈衝指令給微調伺服放大器,從而來控制微調伺服電機的運轉。定位模塊發出的是脈衝串+符號的方式,如圖4所示,因此微調伺服放大器也需要相應的設置來接受定位模塊的脈衝指令。

4 控制系統的軟體設計
控制系統的軟體包括PLC的控制程序、定位模塊的控制程序和觸摸屏操作終端的監控系統,前者執行實時控制任務,後者實現人機交互功能。
(1)PLC控制程序
它由數據採樣,數據運算,數據處理,控制信號處理等程序構成。如圖5所示。

①數據採樣:程序在採集碼克感測器信號的同時採集編碼器的信號,以判斷切刀的當前位置的偏差。

 ②數據運算和數據處理:為了精確的控制切紙精度、配合終端顯示,對數據區中的數據進行處理,運用加、減、乘、除等多種運算方法。對切刀的位置偏差進行補端。同時也控制伺服系統的一些控制信號。
補償脈衝程序如圖6所示。

(2)定位模塊的控制程序(如圖7所示)

(3)監控程序
監控軟體設計是由一組畫面組成,本系統除了設計有動態模擬設備當前運行畫面、I/0狀態顯示畫面、故障顯示畫面、故障查詢畫面,還設計有控制與操作畫面,可以從觸摸屏直接輸入紙張的給定長度,同時也可以顯示微調電機所需的給定脈衝。靜態圖形的設計採用繪製軟體提供的通用控制項,如:線條、文本框等進行繪製。動態圖形設計,通過感測器採集的數據和PIE的處理來隨著變化,實現數據與圖形的動態連接,監控畫面運行時,圖形屬性隨時數據改變而變化。
(4)伺服放大器參數設定
牽引伺服電機採用速度控制方式,切刀和微調伺服電機採用位置控制方式,各電機根據需要相應地設置其電子齒輪比及加減速時間等。
5 運行結果
本系統安裝調試完畢投運后,該系統運行穩定,自動化程度高,控制精度滿足了生產的要求。同時也減少了電氣故障的發生率,取得了明顯的經濟效益。

   

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