[摘要]通過對離心式循環壓縮機運行工藝的了解,山東某化工企業採用英威騰研發、生產的高壓變頻器對電機進行調速改造,取得了可觀的節能效益。
[關鍵詞]離心式循環壓縮機; 高壓變頻器;節能
一、引言
山東某化工有限公司是山東石化集團公司的下屬企業,以重油的生產和銷售為主。主要產品包括93#、90#車用無鉛汽油,液化氣、柴油、焦炭、輕質油、丙烯等;其中高壓變頻器應用在丙烯車間的循環氣壓縮機上。此負載設備為離心式循環壓縮機,參數如下:
壓縮機型號
4V-2S
電動機型號
YB450M1-2
生產廠家
錦西化工機械廠
生產廠家
南陽防爆電機廠
介質
合成氣(CO,H2等)
額定功率Pdn
450kW
功率
323 kW
額定轉速n0
2980 r/min
額定轉速
14029 r/min
額定電壓U0
6kV
額定流量
20190 m3/h
額定電流I0
52.1A
入口壓力
1.35 MPa
額定功率因數
0.88
出口壓力
1.85 MPa
增速箱增速比
1:4.7
二、應用環境分析
工藝流程如圖1所示:
在實際應用中,工頻時每次啟動壓縮機都是重載啟動,啟動起來十分不容易,同時還給工藝上帶來很大隱患,比如噪音大,啟動電流大,影響設備壽命、壓力突變等。另外,由於負載的波動性較大,電機很少在滿載情況下運行,僅依靠關出口閥、打迴流來調節流量,浪費嚴重,能耗較高,運行十分不經濟。為了解決這一系列問題,通過多方調研,該化工廠決定採用高壓變頻器對電機進行調速改造。
三、系統方案提出
1.變頻調速原理
按照電機學的基本原理,電機的轉速滿足如下的關係式:
n=(1-s)60f/ P =n0×(1-s) ………①
式中:P-電機極對數;f-電機運行頻率;s-滑差。
從式中看出,電機的同步轉速n0正比於電機的運行頻率(n0=60f/p),由於滑差s一般情況下比較小(0-0.05),電機的實際轉速n約等於電機的同步轉速n0,所以調節了電機的供電頻率f,就能改變電機的實際轉速。
而改變頻率必須改變供電電壓,由交流電機成立的電磁關係式:
E=4.44fwΦ ………②
式中:E-電機電動勢,f-定子頻率,W-繞組係數,Φ-氣隙主磁通。
對非同步電機調速時,希望主磁通Φ恆定,即U/F保持恆定,所以改變頻率時,供電電壓也應跟著變化。
2.高壓變頻器技術路線的選擇
目前,因為功率器件耐壓的限制,高壓變頻器沒有像低壓變頻器一樣,有統一的拓撲結構。目前,市場上主流的高壓變頻器多採用單元串聯多電平的拓撲結構,系統結構如圖2所示:
由於這種結構是利用低壓功率器件實現高壓,巧妙的避開了電力電子功率器件耐壓不足的問題。同時通過前端的移相變壓器,實現了多脈衝整流,具有對電網諧波污染小的優點,有些廠家又把這種變頻器稱為「完美無諧波變頻器」。在變頻器的內部控制上,利用功率單元輸出波形的移相疊加,形成多電平輸出電壓波形,可以直接適配普通國產非同步電機,對電機的絕緣沒有特殊要求,並且具有脈動轉矩小,無共模電壓的明顯優點。因為技術成熟,低壓功率器件易於採購,因此成為市場上的主流方案。通過全方位的調研,該化工廠確定了英威騰研發、生產的高壓變頻器CHH100產品。
3. 一次主迴路方案
通過諮詢和現場分析,決定採用一拖一手動旁路方案:主迴路由負荷開關QF、3個高壓隔離開關QS1、QS2和QS3及高壓變頻器組成(如圖3)。其中要求QS2和QS3不能同時閉合,在機械上實現互鎖。高壓隔離開關QS1、QS2、SQ3加裝電磁鎖,電磁鎖的操作電源使用QF的輔助觸點閉鎖。只有當QF斷開時,QS1、QS2、SQ3的電磁鎖才能得電,可以正常操作。在變頻運行時,QS1和QS2閉合,QS3斷開,變頻器得電啟動后,電機處於變頻運行狀態;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開,QF閉合后,電機實現工頻直接啟動,恢復改造前的運行狀態。
四、具體使用效果
1. 現場技術數據:
改變頻后比工頻運行時的參數對比表:
工頻
變頻
電機轉速
2980r/min
1200r/min
輸入電流
47A
7A
功率因數
0.47
0.85
出口閥門(FV1001)開度
35%-40%
100%
入口壓力
1.35MPa
1.35MPa
出口壓力
1.85MPa
1.43MPa
壓力差
0.5MPa
0.08MPa
出口流量
20190m3/h
8455m3/h
節省電費為M=1291680-348192=943488元≈94.3萬元。
2. 變頻器運行情況:
採用變頻調速后,帶來的最大好處有以下幾點:
1.電機實現軟啟動,電機啟動電流遠遠小於額定電流,啟動時間相應延長,對電網衝擊很小。
2.壓縮機出入口壓力差降低了很多。以前壓差5公斤,設備嘯叫嚴重,能達到120分貝;改變頻后壓差為0.8公斤,噪音僅為75分貝左右。從而減輕了起動機械轉矩對電機機械損傷,降低了噪音,有效的延長了電機的使用壽命,相應地延長了許多零部件的壽命;同時極大的減輕了對管道的衝擊,有效延長了管道的檢修周期,減少了檢修維護開支,節約大量維護費用。
3.輸入電流減少很多,以前電流很多都做了無用功,浪費極大。
4.提高了功率因數
五、客戶評價
通過對離心式壓縮機改造前後的對比,達到了預期的節能效果,給用戶的生產降低了成本減少了生產設備的維護工作;目前英威騰CHH100高壓變頻器運行穩定,生產持續,受到該化工廠生產車間、維護班組和公司領導的高度評價。