杜江華
(四川東方汽輪機有限公司葉片分廠,四川 德陽)
Analysis and Diagnosis of Field Error of Machining Center
Du Jianghua
(Blade Branch, Sichuan Dongfang Steam Turbine ltd.Co,Deyang 618201,CHN)
隨著製造業的飛速發展,加工中心在工業生產中的應用日漸廣泛,高自動化、高效率的優勢設備給現代製造增添了強勁的動力,隨之而來的問題是如何維護好這些設備便顯得尤為重要。以下就現場故障分為5個方面來進行說明。
1 外部信號故障
加工中心的外圍信號主要用在如軸、刀庫、機械手、交換工作台、輔助設備、模塊外部介面及控制電器的輔助觸點等部位。主要功能包括:液位檢測、溫度檢測、壓力檢測、到位檢測、行程檢測、狀態檢測、按鈕觸點以及各種使能等。這類外圍信號通常都設置了相應的報警代碼和提示信息,維護人員通過提示便能快捷地定位故障點。同時,也可通過:A= 梯形圖、信號狀態查閱界面以及:B= 裝置指示燈來綜合診斷。找到故障點后結合實際情況進行調整、維修或更換。偶爾也遇到庫存備件缺乏的情況,在確定不影響機床正常運行的情況下,可暫時將故障點短接,以緩解生產壓力,備件一到及時更換。對一些動作頻率相對較高的部位,應特別注意觀察和記錄,如:主軸刀具狀態、回參考點擋塊、交換工作台位置檢測、刀庫和機械手位置狀態等。外部信號範圍廣,故障多,以下簡要舉幾例說明之。
(1)一台THM6350卧式加工中心出現「"1008液壓壓力不足」報警,且該報警有規律地出現,經觀察發現實際壓力完全滿足。這是典型的輔助設備外部報警。報警提示,該壓力繼電器已損壞。因備件庫中暫時無該型壓力繼電器,萬用表測量該點兩端阻值滿足短接要求。同時,交待操作工在備件未到期間,必須注意實際液壓壓力情況,並隨時報告。經處理,緩解了生產壓力。
(2)一台VMC1000C立式加工中心,採用FANUC 0i-MA數控系統,Z、A 兩軸為一雙軸模塊驅動。在拆走旋轉檯后,出現「401 Z AXIS READY OFF」報警信息。
因任務需要,決定暫時使用X、Y、Z三軸進行其它工件加工。應將A 軸屏蔽,其屏蔽步驟是:首先修改NC參數?NO 1023的A為「—4」;然後將PMC中的保持繼電器K8.2設為「1」;最後將原驅動模塊的介面封鎖處理。到現場初步檢查后認為已做到,但報警仍然未清除。分析認為原因出在封鎖未生效,拆開所使用連接器發現裡面未短接,而且型號有誤。最後使用型號為HRIOS F140-2015的PCR-EV20MDT的連接器,並將其9 和10(即*DRDYn 和*MCONn)短接封鎖后,機床報警清除,滿足了工作需求。原因出在工作人員把連接器使用錯。
(C)一進口五坐標加工中心,採用AB10數控系統。自動刀庫不能正常換刀,刀盤轉到正確刀位後來迴旋轉,未正常判別刀位。該刀庫記數方式採用8421 代碼,使用5個感應器判別,即感應頭對應金屬刀盤上有孔為「0」,反之為「1」。調查情況時得知,近期機修人員拆卸過刀庫,但拆卸時是整體移出,排除上、下刀盤位置異位,手動方式單步旋轉正常。據控制原理分析認為是數刀不正確,應檢查5個感應信號狀態正常與否(感應器淡綠色指示燈亮表示電源送到,黃色指示燈亮表示感應狀態為1)。手動方式下旋轉刀盤一周,仔細觀察發現3號感應器一直保持同一狀態。到此,判斷要麼是感應頭上有臟物或鐵屑,要麼感應器已損壞。將手指伸進孔中觸摸發現上面有鐵屑,清除后,信號狀態恢復,執行自動換刀正常。
2 連接器件故障
連接器件主要指導線和連接器。這類故障主要表現在" 個方面:一是導線破損、斷裂;二是線間出現短路或干擾;三是接頭處或介面連接不良;四是錯接或誤插。連接器件作為設備的信息通道,在支持設備的運行中具有舉足輕重的作用。據我們維護中不完全統計,機床故障的近三成是該方面所致。加工環境及條件是該方面的直接原因,也有一部分歸屬於使用時間過長而老化、腐蝕的緣故。
如:一台寧江THM6350卧式加工中心,配置FANUC 0i-M數控系統。在交換工作台時,按下「手
動/自動啟動」按鈕后,托板(內工作台)升起,而托板架未上升,始終保持此狀態,無法實現工作台的交換。該托板架的升降由液壓系統控制。檢查液壓壓力正常,查看控制托板架上升的電磁閥發現未執行。該電磁閥由繼電器KA13的常開觸點控制,而繼電器KA13的線圈由PMC輸出點Y1004.1直接供給24V電源。通過PMC狀態顯示功能檢查Y1004.1的狀態,執行前後始終為「0」,即未給出信號。分析認為,某一輸入條件未得到滿足使機床處於等待狀態。決定從Y1004.1入手,利用PLC梯形圖動態顯示功能來診斷故障。涉及的主要梯形圖如圖$ 所示。在手動方式下,正常交換工作台導通路徑如圖中箭頭方向,即要滿足R68.3、R62.0 和Y1003.5導通。從梯形圖可以看出,R68.3導通條件是R68.2和R62.0導通,R62.0又由外部信號來控制。動態觀察發現X1004.5通,X1006.3未變化。經查X1006.3為托板(工作台)上升到位信號。用金屬尺靠近感應頭髮現信號無變化,以為是感應器本身損壞。更換后發現故障依舊。校線時發現24V導線已斷路。拆開護板后發現因油質腐蝕該導線一接頭已斷路,重新接好后。機床恢復正常。
連接器件作為控制元件之間的信息傳遞通道,和生活中的通道一樣,必須經常進行疏通,以防止通道堵塞、斷流、分支和交叉等異常情況發生。因此,我們應高度重視機床連接器件的日常護理工作,保持機床各部位乾淨整潔,確保線路連接及走向的嚴謹合理,發現問題,及時處理,對不合理和有後患的地方應及時進行優化性改進,以提高使用的可靠性。
3 執行元件故障
這裡所說的執行元件包括:電動機、繼電器、接觸器、電磁閥等。相對來說,這部分元器件是打開控制櫃最能直觀見到的。出現此類故障后,應注重排除的先後順序。比如出現電動機過載,可能原因有電動機過熱、有雜物堵塞、空開或接觸器損壞、電動機損壞及加工條件過高等。此時脫開電動機線就可以分清是電動機側還是強電櫃側有問題。有時,甚至通過目視、觸摸、氣味、聲音等直觀法就可以得出結論。
如:一台THK46100卧式加工中心,採用FANUC 0-mate數控系統。在自動方式加工過程中,出現「1019 RELAY OVERLOAD」報警。查閱外部報警信息表提示為空開跳閘。打開電氣櫃發現QF2空開已跳閘,以為是電壓瞬間波動過大所致。重新合上空開后報警消除。試加工后,再次跳閘。經查,發現切削液電動機啟動瞬間猛烈跳動,10S左右又跳閘。檢查電動機已損壞,更換后,機床恢復正常。
4 各種參數、數據和程序故障
參數、數據和程序是數控設備運行必不可少的條件。其中,主要包括NC 機床參數、PMC參數、補償參數、PLC程序、換刀程序、宏程序和加工程序等。此類故障主要表現為以下幾方面:(1)系統參數丟失,導致系統混亂或某項功能喪失;(2)系統參數部分或個別發生了變化;(3)操作不當,出現數據寫入錯誤;(4)有關程序被丟失、改動及編製不妥;(5)對參數或數據修改過程中設置不當。一旦參數破壞嚴重,常常需要重裝系統才能夠恢復。
一台寧江THM6350卧式加工中心,採用FANUC 0i-M數控系統。在加工過程中,出現機床運動的實際尺寸與給定值不符,無報警信息。該機床在此故障前曾發生過在操作" 軸運動時數顯變化而實際位置不動,檢查發現" 軸皮帶輪被拉斷所致。更換皮帶輪后對" 軸零點偏置(參數1850)進行了修正。剛試運行便發現了實際值與給定值不符的現象。此類故障通常有( 種可能原因:一是位置環問題,這其中包括如光柵尺、編碼器及它們的連接電纜故障,也可能是伺服模塊級的故障。二是涉及到數控參數問題,如進給單位(公制6 英制)、檢測倍乘比參數的設置是否發生了變化。三是機械上存在一定的阻力或聯接鬆動所致。以上述原因分析為依據,我們由易到難逐一進行了檢查排除。經查,該故障是由於進給單位的參數設置由原來的公制變成了英制,即參數1001#0由「0」變成了「1」。將參數改回「0」后,機床恢復正常。
特別提到的是在加工中心的自動換刀過程中,執行到某一句突然中斷,出現無資料提示的報警號且信息提示。這時,應仔細在系統中找到換刀程序(大型刀庫的換刀程序同樣分主程序和子程序,可採用查找功能找到故障段),讀懂停頓語句的含義,分析邏輯關係,有效利用程序來診斷故障。同時,確保換刀程序沒有發生變化。
5 伺服系統故障
為了保證加工中心能達到較高的加工精度,必須具有性能優良、可靠性強、精度高的伺服系統來支持。隨著數控事業日新月異的發展,伺服系統也得到了前所未有的進步。位置伺服的三環結構,充分利用了設備的潛力,高速及其準確的定位,使數控機床得到了廣泛的應用。伺服系統已全面進入了交流伺服時代,模塊化、集成化、開放化是其發展的趨勢。同時,給維護工作也帶來了極大的方便,一旦出現故障后,為了贏得生產時間,可採用備件替換法使機床及時得到恢復。由於伺服系統的速度環和電流環的可靠性較高,通常,現場中伺服系統故障以位置環的故障率為最高,因為如編碼器、光柵尺、伺服電動機等機構受外部影響較大。
現代數控設備已具有強大的故障自診斷能力。伺服故障發生后,可以通過兩種途徑得到提示信息:一是驅動模塊上的%89 或指示燈狀態,二是根據":+ 上報警號和信息提示。在不確定情況下,可以通過交叉換位法、備板置換法來診斷。有條件的用戶可以通過建立數控實驗平台來診斷。另一方面,在判斷伺服驅動故障時應特別留意以下部位:!保險有無損壞;"模塊或電動機的風扇(或散熱器)的運轉情況,查看有無積塵和接觸不良;#可以單獨更換部分#"; 板(如軸卡)進行嘗試,此項應根據資料上說明進行;$檢查存儲器的電池電量是否充足;%整流器件或可直接判斷已損壞電子管是否損壞。發現上述故障完全可以自主修復。當然,還可以在企業庫存的壞模塊中進行組合性試利用。事實證明這樣能為企業節省大量的維護成本。目前,由於大部分企業現場維修人員沒有完備的參考資料和修理條件,對集成度高或難於判斷的故障應送到專門的板級維修部門修復。同時,規模大、損壞頻率高的企業還可以採用參保方式來節約成本開銷。
如:一進口TM1800五坐標加工中心,採用SIEMENS 840D 數控系統。在加工過程中車間突然斷電,待重新啟動機床后,機床出現以下報警:①300201軸A1驅動器訪問時,錯誤2340;②300901軸A1驅動器停止信號B被觸發;③21612通道1 軸(X、Y、Z、C)正在運動時VDI信號「調節使能」被複位;④600707 TURN-STOP C/S P2:SPINDLE DRIVE NOT READY。
從報警信息看出報警(1)和(2)與A軸有關,各軸模塊同時損壞的可能性在實際故障中是相當小的。初步認為,系統檢測到# 軸驅動模塊有故障后,導致通道1 軸VDU信號的「調節使能」被複位,以及主軸驅動未準備好。查看300201報警解釋原因有兩點:「一是與一個或多個模塊的電壓掉電有關;二是硬體(包括ASICs匯流排和驅動模塊)已經損壞。」為了防止接觸不良的可能,決定關斷機床電源,將各介面取下檢查並重新插接。重新啟動機床后發現起初四個報警已經消失,但出現新的報警內容為「300006 起碼有一個模塊(模塊驅動號Y1)在驅動匯流排上沒有發現。」在隨後多次重新啟動機床后始終出現300006號報警。初步認為" 軸驅動模塊已有故障。為進一步縮小範圍,決定先確認" 向軸卡是否有損壞。將" 軸卡換到另一台正常的完全同型的加工中心上,啟動機床,發現另一台機床重演300006號報警,判定A 軸軸卡有故障。其他部分還有無問題Y將完好的Y軸卡換到有故障的機床上,結果發現上述報警信息再次出現。A軸軸卡真的出現了問題?按照同樣的替換法,結果證明% 軸卡確已損壞。購回備件更換后,機床恢復正常。在採用替換法時,應先將懷疑有故障部分換到正常設備和實驗平台上測試,避免將完好部件先換上後有再次損壞的可能,造成不必要的經濟損失。
6 數控系統及PLC故障
加工中心的報警信息通常分為CNC報警、PMC報警和主軸報警幾類。數控系統及PLC常見故障主要有:系統處理混亂而進入死循環狀態;系統不能通過自檢;出現RAM、ROM奇偶校驗錯誤;數據匯流排ID錯誤;電壓或電流異常等。在硬體上也可能出現某個PCB燒壞、不良,PLC的部分I/O塊故障。一般來說,這類故障在現場故障中所佔比例相當小,其可靠性較其它部分要高。
總而言之,加強保護措施是延長控制系統壽命最根本的辦法,比如提高車間電源質量,保持良好的加工環境條件;防止積塵並定期清除。以完善維護和保養制度為根本,減少機床停機率,有效地提高生產率。