加工中心現場故障簡析及診斷

   時間:2014-03-12 02:50:41
加工中心現場故障簡析及診斷簡介
    杜江華 (四川東方汽輪機有限公司葉片分廠,四川 德陽) Analysis and Diagnosis of Field Error of Machini……
加工中心現場故障簡析及診斷正文

  

杜江華

(四川東方汽輪機有限公司葉片分廠,四川 德陽)

Analysis and Diagnosis of Field Error of Machining Center

Du Jianghua

(Blade Branch, Sichuan Dongfang Steam Turbine ltd.Co,Deyang 618201,CHN)

隨著製造業的飛速發展,加工中心在工業生產中的應用日漸廣泛,高自動化、高效率的優勢設備給現代製造增添了強勁的動力,隨之而來的問題是如何維護好這些設備便顯得尤為重要。以下就現場故障分為5個方面來進行說明。

1 外部信號故障

加工中心的外圍信號主要用在如軸、刀庫、機械手、交換工作台、輔助設備、模塊外部介面及控制電器的輔助觸點等部位。主要功能包括:液位檢測、溫度檢測、壓力檢測、到位檢測、行程檢測、狀態檢測、按鈕觸點以及各種使能等。這類外圍信號通常都設置了相應的報警代碼和提示信息,維護人員通過提示便能快捷地定位故障點。同時,也可通過:A= 梯形圖、信號狀態查閱界面以及:B= 裝置指示燈來綜合診斷。找到故障點后結合實際情況進行調整、維修或更換。偶爾也遇到庫存備件缺乏的情況,在確定不影響機床正常運行的情況下,可暫時將故障點短接,以緩解生產壓力,備件一到及時更換。對一些動作頻率相對較高的部位,應特別注意觀察和記錄,如:主軸刀具狀態、回參考點擋塊、交換工作台位置檢測、刀庫和機械手位置狀態等。外部信號範圍廣,故障多,以下簡要舉幾例說明之。

(1)一台THM6350卧式加工中心出現「"1008液壓壓力不足」報警,且該報警有規律地出現,經觀察發現實際壓力完全滿足。這是典型的輔助設備外部報警。報警提示,該壓力繼電器已損壞。因備件庫中暫時無該型壓力繼電器,萬用表測量該點兩端阻值滿足短接要求。同時,交待操作工在備件未到期間,必須注意實際液壓壓力情況,並隨時報告。經處理,緩解了生產壓力。

(2)一台VMC1000C立式加工中心,採用FANUC 0i-MA數控系統,Z、A 兩軸為一雙軸模塊驅動。在拆走旋轉檯后,出現「401 Z AXIS READY OFF」報警信息。

因任務需要,決定暫時使用X、Y、Z三軸進行其它工件加工。應將A 軸屏蔽,其屏蔽步驟是:首先修改NC參數?NO 1023的A為「—4」;然後將PMC中的保持繼電器K8.2設為「1」;最後將原驅動模塊的介面封鎖處理。到現場初步檢查后認為已做到,但報警仍然未清除。分析認為原因出在封鎖未生效,拆開所使用連接器發現裡面未短接,而且型號有誤。最後使用型號為HRIOS F140-2015的PCR-EV20MDT的連接器,並將其9 和10(即*DRDYn 和*MCONn)短接封鎖后,機床報警清除,滿足了工作需求。原因出在工作人員把連接器使用錯。

(C)一進口五坐標加工中心,採用AB10數控系統。自動刀庫不能正常換刀,刀盤轉到正確刀位後來迴旋轉,未正常判別刀位。該刀庫記數方式採用8421 代碼,使用5個感應器判別,即感應頭對應金屬刀盤上有孔為「0」,反之為「1」。調查情況時得知,近期機修人員拆卸過刀庫,但拆卸時是整體移出,排除上、下刀盤位置異位,手動方式單步旋轉正常。據控制原理分析認為是數刀不正確,應檢查5個感應信號狀態正常與否(感應器淡綠色指示燈亮表示電源送到,黃色指示燈亮表示感應狀態為1)。手動方式下旋轉刀盤一周,仔細觀察發現3號感應器一直保持同一狀態。到此,判斷要麼是感應頭上有臟物或鐵屑,要麼感應器已損壞。將手指伸進孔中觸摸發現上面有鐵屑,清除后,信號狀態恢復,執行自動換刀正常。

2 連接器件故障

連接器件主要指導線和連接器。這類故障主要表現在" 個方面:一是導線破損、斷裂;二是線間出現短路或干擾;三是接頭處或介面連接不良;四是錯接或誤插。連接器件作為設備的信息通道,在支持設備的運行中具有舉足輕重的作用。據我們維護中不完全統計,機床故障的近三成是該方面所致。加工環境及條件是該方面的直接原因,也有一部分歸屬於使用時間過長而老化、腐蝕的緣故。

如:一台寧江THM6350卧式加工中心,配置FANUC 0i-M數控系統。在交換工作台時,按下「手

動/自動啟動」按鈕后,托板(內工作台)升起,而托板架未上升,始終保持此狀態,無法實現工作台的交換。該托板架的升降由液壓系統控制。檢查液壓壓力正常,查看控制托板架上升的電磁閥發現未執行。該電磁閥由繼電器KA13的常開觸點控制,而繼電器KA13的線圈由PMC輸出點Y1004.1直接供給24V電源。通過PMC狀態顯示功能檢查Y1004.1的狀態,執行前後始終為「0」,即未給出信號。分析認為,某一輸入條件未得到滿足使機床處於等待狀態。決定從Y1004.1入手,利用PLC梯形圖動態顯示功能來診斷故障。涉及的主要梯形圖如圖$ 所示。在手動方式下,正常交換工作台導通路徑如圖中箭頭方向,即要滿足R68.3、R62.0 和Y1003.5導通。從梯形圖可以看出,R68.3導通條件是R68.2和R62.0導通,R62.0又由外部信號來控制。動態觀察發現X1004.5通,X1006.3未變化。經查X1006.3為托板(工作台)上升到位信號。用金屬尺靠近感應頭髮現信號無變化,以為是感應器本身損壞。更換后發現故障依舊。校線時發現24V導線已斷路。拆開護板后發現因油質腐蝕該導線一接頭已斷路,重新接好后。機床恢復正常。

 

連接器件作為控制元件之間的信息傳遞通道,和生活中的通道一樣,必須經常進行疏通,以防止通道堵塞、斷流、分支和交叉等異常情況發生。因此,我們應高度重視機床連接器件的日常護理工作,保持機床各部位乾淨整潔,確保線路連接及走向的嚴謹合理,發現問題,及時處理,對不合理和有後患的地方應及時進行優化性改進,以提高使用的可靠性。

3 執行元件故障

這裡所說的執行元件包括:電動機、繼電器、接觸器、電磁閥等。相對來說,這部分元器件是打開控制櫃最能直觀見到的。出現此類故障后,應注重排除的先後順序。比如出現電動機過載,可能原因有電動機過熱、有雜物堵塞、空開或接觸器損壞、電動機損壞及加工條件過高等。此時脫開電動機線就可以分清是電動機側還是強電櫃側有問題。有時,甚至通過目視、觸摸、氣味、聲音等直觀法就可以得出結論。

如:一台THK46100卧式加工中心,採用FANUC 0-mate數控系統。在自動方式加工過程中,出現「1019 RELAY OVERLOAD」報警。查閱外部報警信息表提示為空開跳閘。打開電氣櫃發現QF2空開已跳閘,以為是電壓瞬間波動過大所致。重新合上空開后報警消除。試加工后,再次跳閘。經查,發現切削液電動機啟動瞬間猛烈跳動,10S左右又跳閘。檢查電動機已損壞,更換后,機床恢復正常。

4 各種參數、數據和程序故障

參數、數據和程序是數控設備運行必不可少的條件。其中,主要包括NC 機床參數、PMC參數、補償參數、PLC程序、換刀程序、宏程序和加工程序等。此類故障主要表現為以下幾方面:(1)系統參數丟失,導致系統混亂或某項功能喪失;(2)系統參數部分或個別發生了變化;(3)操作不當,出現數據寫入錯誤;(4)有關程序被丟失、改動及編製不妥;(5)對參數或數據修改過程中設置不當。一旦參數破壞嚴重,常常需要重裝系統才能夠恢復。

一台寧江THM6350卧式加工中心,採用FANUC 0i-M數控系統。在加工過程中,出現機床運動的實際尺寸與給定值不符,無報警信息。該機床在此故障前曾發生過在操作" 軸運動時數顯變化而實際位置不動,檢查發現" 軸皮帶輪被拉斷所致。更換皮帶輪后對" 軸零點偏置(參數1850)進行了修正。剛試運行便發現了實際值與給定值不符的現象。此類故障通常有( 種可能原因:一是位置環問題,這其中包括如光柵尺、編碼器及它們的連接電纜故障,也可能是伺服模塊級的故障。二是涉及到數控參數問題,如進給單位(公制6 英制)、檢測倍乘比參數的設置是否發生了變化。三是機械上存在一定的阻力或聯接鬆動所致。以上述原因分析為依據,我們由易到難逐一進行了檢查排除。經查,該故障是由於進給單位的參數設置由原來的公制變成了英制,即參數1001#0由「0」變成了「1」。將參數改回「0」后,機床恢復正常。

特別提到的是在加工中心的自動換刀過程中,執行到某一句突然中斷,出現無資料提示的報警號且信息提示。這時,應仔細在系統中找到換刀程序(大型刀庫的換刀程序同樣分主程序和子程序,可採用查找功能找到故障段),讀懂停頓語句的含義,分析邏輯關係,有效利用程序來診斷故障。同時,確保換刀程序沒有發生變化。

5 伺服系統故障

為了保證加工中心能達到較高的加工精度,必須具有性能優良、可靠性強、精度高的伺服系統來支持。隨著數控事業日新月異的發展,伺服系統也得到了前所未有的進步。位置伺服的三環結構,充分利用了設備的潛力,高速及其準確的定位,使數控機床得到了廣泛的應用。伺服系統已全面進入了交流伺服時代,模塊化、集成化、開放化是其發展的趨勢。同時,給維護工作也帶來了極大的方便,一旦出現故障后,為了贏得生產時間,可採用備件替換法使機床及時得到恢復。由於伺服系統的速度環和電流環的可靠性較高,通常,現場中伺服系統故障以位置環的故障率為最高,因為如編碼器、光柵尺、伺服電動機等機構受外部影響較大。

現代數控設備已具有強大的故障自診斷能力。伺服故障發生后,可以通過兩種途徑得到提示信息:一是驅動模塊上的%89 或指示燈狀態,二是根據":+ 上報警號和信息提示。在不確定情況下,可以通過交叉換位法、備板置換法來診斷。有條件的用戶可以通過建立數控實驗平台來診斷。另一方面,在判斷伺服驅動故障時應特別留意以下部位:!保險有無損壞;"模塊或電動機的風扇(或散熱器)的運轉情況,查看有無積塵和接觸不良;#可以單獨更換部分#"; 板(如軸卡)進行嘗試,此項應根據資料上說明進行;$檢查存儲器的電池電量是否充足;%整流器件或可直接判斷已損壞電子管是否損壞。發現上述故障完全可以自主修復。當然,還可以在企業庫存的壞模塊中進行組合性試利用。事實證明這樣能為企業節省大量的維護成本。目前,由於大部分企業現場維修人員沒有完備的參考資料和修理條件,對集成度高或難於判斷的故障應送到專門的板級維修部門修復。同時,規模大、損壞頻率高的企業還可以採用參保方式來節約成本開銷。

如:一進口TM1800五坐標加工中心,採用SIEMENS 840D 數控系統。在加工過程中車間突然斷電,待重新啟動機床后,機床出現以下報警:①300201軸A1驅動器訪問時,錯誤2340;②300901軸A1驅動器停止信號B被觸發;③21612通道1 軸(X、Y、Z、C)正在運動時VDI信號「調節使能」被複位;④600707 TURN-STOP C/S P2:SPINDLE DRIVE NOT READY。

從報警信息看出報警(1)和(2)與A軸有關,各軸模塊同時損壞的可能性在實際故障中是相當小的。初步認為,系統檢測到# 軸驅動模塊有故障后,導致通道1 軸VDU信號的「調節使能」被複位,以及主軸驅動未準備好。查看300201報警解釋原因有兩點:「一是與一個或多個模塊的電壓掉電有關;二是硬體(包括ASICs匯流排和驅動模塊)已經損壞。」為了防止接觸不良的可能,決定關斷機床電源,將各介面取下檢查並重新插接。重新啟動機床后發現起初四個報警已經消失,但出現新的報警內容為「300006 起碼有一個模塊(模塊驅動號Y1)在驅動匯流排上沒有發現。」在隨後多次重新啟動機床后始終出現300006號報警。初步認為" 軸驅動模塊已有故障。為進一步縮小範圍,決定先確認" 向軸卡是否有損壞。將" 軸卡換到另一台正常的完全同型的加工中心上,啟動機床,發現另一台機床重演300006號報警,判定A 軸軸卡有故障。其他部分還有無問題Y將完好的Y軸卡換到有故障的機床上,結果發現上述報警信息再次出現。A軸軸卡真的出現了問題?按照同樣的替換法,結果證明% 軸卡確已損壞。購回備件更換后,機床恢復正常。在採用替換法時,應先將懷疑有故障部分換到正常設備和實驗平台上測試,避免將完好部件先換上後有再次損壞的可能,造成不必要的經濟損失。

6 數控系統及PLC故障

加工中心的報警信息通常分為CNC報警、PMC報警和主軸報警幾類。數控系統及PLC常見故障主要有:系統處理混亂而進入死循環狀態;系統不能通過自檢;出現RAM、ROM奇偶校驗錯誤;數據匯流排ID錯誤;電壓或電流異常等。在硬體上也可能出現某個PCB燒壞、不良,PLC的部分I/O塊故障。一般來說,這類故障在現場故障中所佔比例相當小,其可靠性較其它部分要高。

總而言之,加強保護措施是延長控制系統壽命最根本的辦法,比如提高車間電源質量,保持良好的加工環境條件;防止積塵並定期清除。以完善維護和保養制度為根本,減少機床停機率,有效地提高生產率。

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