提要:改進機身兩側可拆卸的門蓋,材料由12mm鑄鐵板改為同厚度的聚乙烯板,並在兩側蓋板上半部對稱中線處,各加開了兩個直徑20.5mm螺孔排氣。在新蓋板內側旋上阻油氣帽,外側接導氣管。將積聚氣體直接排出,消除曲軸箱體的內壓,漏油現象消失。
W型活塞式真空泵用於從密閉容器或反應釜中抽出氣體,是獲得化學系統真空的常見設備。結構由完成氣體抽取的氣缸和承載機械傳動的曲軸箱兩大部分組成。
汽缸與曲軸箱體間由緊箍活塞桿的多層O形填料密封。連桿曲軸機構靠潤滑油飛濺潤滑。正常狀況下,潤滑油不會從曲軸箱內滲出。但是,真空泵往往連續運行1000h后,會出現較嚴重的潤滑油滲漏。這是由於活塞桿長時間持續往複運動,使汽缸與曲軸箱間的O形填料磨損,氣缸中的氣體通過活塞桿與填料間隙倒竄入曲軸箱體內積聚,促使箱體內壓升高。積聚的氣體就會夾帶著潤滑油通過曲軸箱體的門蓋縫隙滲漏出來。常規方法是停機,從機身兩側可拆卸的門蓋處伸入套筒式扳手,旋動填料塞蓋上的調節螺栓,使塞蓋壓緊密封填料。但在醫藥化工等連續性生產過程中,停機會影響產品質量,且滲漏的廢油也會造成污染。
為此,改進機身兩側可拆卸的門蓋,材料由12mm鑄鐵板改為同厚度的聚乙烯板,並在兩側蓋板上半部對稱中線處,各加開了兩個直徑20.5mm螺孔排氣。在新蓋板內側旋上阻油氣帽,外側接導氣管。將積聚氣體直接排出,消除曲軸箱體的內壓,漏油現象消失。將此方法運用於W300真空泵,至今效果良好,連續運行4500h不需要停機檢修。