穩定燃燒減少熄火的對策

   時間:2014-03-11 13:28:34
穩定燃燒減少熄火的對策簡介
    電廠中的兩大主機鍋爐和汽輪機,運行過程中有不同的側重點,鍋爐注重於調節,汽輪機注重於監視。鍋爐運行燃燒得好壞,將直接影響到發電廠的發電量。300MW機組……
穩定燃燒減少熄火的對策正文
  電廠中的兩大主機鍋爐和汽輪機,運行過程中有不同的側重點,鍋爐注重於調節,汽輪機注重於監視。鍋爐運行燃燒得好壞,將直接影響到發電廠的發電量。300MW機組參與調峰已不足為奇。調峰時,最低負荷只有130MW,負荷率低,經濟性差。鍋爐低負荷燃燒不穩定,容易熄火。按每次熄火損失電量9萬kW·h,耗油3~4t計算,直接經濟損失達4萬元。設備使用壽命降低,同時極大影響電網的安全運行。
某電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐廠產1025t/h強制循環汽包爐,正壓直吹式制粉系統,配置五套MPS磨煤機,均等配風直流燃燒器。該廠低負荷運行時,造成熄火的主要原因是燃燒時不穩、設備缺陷、斷煤、操作處理不當。針對熄火主要原因可制定下列對策:
1. 運行人員應隨時掌握煤質情況,特別應注意揮發分含量及煤粉細度,煤粉細度不宜過大,如發現過大,應調整磨出口折向板開度,盡量降低磨風量,降低一次風速。在做好媒質化驗的同時,應做好配煤工作,配煤情況與集控聯繫,防止低負荷運行時發生斷煤。在保證足夠高汽溫的前題下,盡量用下層制粉系統運行,儘可能不要隔層運行,對於一般煤質,採用B、C、D三層制粉系統運行。
2.低負荷時,燃燒器擺角不要上抬,應保證水平或稍向下傾,可切換為手動控制。防止火焰中心抬高、爐內切圓直徑減小、充滿度變差。燃燒器擺角最好不要頻繁調節,因擺角不聯調,極易造成爐內擾動,導致熄火。風量、負壓、輔助風擋板調節幅度應小心,可切換至手動控制。
3.由於鍋爐負壓調節採用離心式引風機入口擋板操作,在30%~40%行程之間調節性能變差,容易卡澀,投自動時,負壓擺動較大,低負荷時爐膛抗干擾能力差,易熄火。若保持較低負壓不穩時,應切換為手動調整。
4.密切注意氧量的變化,氧量是反映燃燒最重要的參數,特別是煤質變差時氧量上升較快。一般氧量應控制在4%~6%為宜。密切監視制粉系統的運行,如給煤機是否斷煤、打滑、跑偏、堵磨;冷熱風擋板是否卡澀;風粉管有無堵塞;燃燒器擺角是否穩定等。發現燃燒不穩時,及時投油穩燃;提高煤粉磨出口溫度,使煤粉較易著火。
5.提高一、二次風溫,氣溫低時,可開啟一、二次風熱風再循環,盡量將空預器扇形板間隙投自動控制。負荷高時,加強水冷壁及水平煙道的吹灰,防止低負荷時大塊焦落下影響燃燒。注意爐本體運行情況如:水底水封、吹灰器是否卡澀、各受熱面情況、看火孔是否全部關閉,防止冷風漏入爐膛。
6.配風的原則
配風的原則是保證著火穩定性及燃燒完全。對於均等配風直流燃燒器,一、二次風混合時間早,適用於揮發分比較高的煙煤和褐煤,由於該廠用煤的可燃基揮發分在16%~20%(設計為33%),基本屬於貧煤。對於煤質較差或突然變差時,應及時調整燃燒,特別是低負荷階段,應注意:
(1)一次風速、風壓不要過高或過低。煤粉磨的風量在保證不堵磨前題下採用低風量,以提高燃燒器附近的煙氣溫度及煤粉濃度,提高著火穩定性。
(2)相鄰運行磨之間輔助風擋板應相對關小,上二次風應開大,採用倒寶塔配風,類似分級配風燃燒器,讓二次風較晚與煙氣混合,穩定燃燒。
(3)由於二次風與一次風混合較晚,要求二次風有足夠的動量穿透高溫煙氣與焦炭粒子接觸,應保證較高的二次風箱、爐膛差壓,煤質越差,差壓應越高。
(4)低負荷時,燃料風應盡量關小,這樣可提高煤粉濃度,減少燃燒初期冷風量,特別是揮發分低的煤種更應關小。
運用上述方法來調整運行燃燒,可明顯地減少熄火次數,節省燃油,提高機組運行的經濟性。

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