淺談液壓泵嚴重磨損原因分析及改進

液壓泵    時間:2014-03-12 02:50:48
淺談液壓泵嚴重磨損原因分析及改進簡介
    一、故障現象及原因分析     我廠生產的ZL04型輪式裝載機,常出現空載大油門時動臂緩慢起升、重載時不動作的故障現象。……
淺談液壓泵嚴重磨損原因分析及改進正文

  一、故障現象及原因分析

   我廠生產的ZL04型輪式裝載機,常出現空載大油門時動臂緩慢起升、重載時不動作的故障現象。該機液壓系統為單泵串聯迴路,見圖1。

   我們在維修時從以下三點查找故障原因,並對系統進行了改進,現介紹如下。

   (1)檢查動臂油缸的內漏情況。最簡單的方法是把動臂升起,看其是否有明顯的自由下降。若下落明顯則拆卸油缸檢查,密封圈如已磨損應予更換。

   (2)檢查操縱閥。首先清洗安全閥,檢查閥芯是否磨損,如磨損應更換。安全閥安裝后若仍無變化,再檢查操縱閥閥芯磨損情況,其間隙使用限度一般為0.06mm,磨損嚴重應更換。

   (3)測量液壓泵的壓力。若壓力偏低,則進行調整,加壓力仍調不上去,則說明液壓泵嚴重磨損。

   經檢查測量液壓泵的壓力僅為5-7MPa,明顯低於液壓系統的額定壓力。拆卸液壓泵后發現軸套已磨損,低壓區泵殼內壁被齒輪嚴重「掃模」,側壁也稍有磨損。由此可見,造成動臂帶載不能提升的主要原因為:

   a. 液壓泵嚴重磨損。在低速運轉時泵內泄漏嚴重;高速運轉時,泵壓力稍有提高,但由於泵的磨損及內泄,容積效率顯著下降,很難達到額定壓力。液壓泵長時間工作又加劇了磨損,油溫升高,由此造成液壓元件磨損及密封件的老化、損壞,喪失密封能力,液壓油變質,最後導致故障發生。

   b.液壓元件選型不合理。動臂油缸規格為70/40非標準系列,密封件亦為非標準件,製造成本高且密封件更換不便。動臂油缸缸徑小,勢必使系統調定壓力高。

   c.液壓系統設計不合理。由圖1可知,操縱閥與全液壓轉向器為單泵串聯,安全閥調定壓力分16MPa,而液壓泵的額定工作壓力也為16MPa。液壓泵經常在滿負載或長時間超負荷(高壓)情況下工作,並且系統有液力衝擊,長期不換油,液壓油受污染,加劇液壓泵磨損,以致液壓泵泵殼炸裂(后曾發現此類故障)。

二、改進及效果

   (l)改進液壓系統設計。經過多次論證,最後採用先進的優先閥與負荷感測全液壓轉向器形式,見圖2。新系統能夠按照轉向要求,優先向其分配流量,無論負載大小、方向盤轉速高低均能保證供油充足,剩餘部分可全部供給工作裝置迴路使用,從而消除了由於轉向迴路供油過多而造成功率損失,提高了系統效率,降低了液壓泵的工作壓力。

   (2)優化設計動臂油缸和液壓泵造型,降低系統工作壓力。通過優化計算,動臂油缸採用標準系
列80/4。液壓泵排量由10ml/r提高為14ml/r,系統調定壓力為14MPa,滿足了動臂油缸舉升力和速度要求。

   (3)在使用過程中還應注意裝載機的正確使用與維護,定期添加或更換液壓油,保持液壓油的清潔度,加強日常檢查和維護。

   經改進液壓系統設計,齒輪泵工作更加平穩,不再出現過載情況。同時油路設計合理,提高系統效率,而且充分發揮整機使用性能,提高了工作效率。轉向動作平滑可靠,避免了高速時轉向「飄」的現象

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