怎麼對普通車床進行數控化改造?

   時間:2014-03-12 02:15:27
怎麼對普通車床進行數控化改造?簡介
    對進行數控化改造的方法: 數控化加工是機械加工行業朝高質量,高精度,高成品率,高效率發展的趨勢。結合我國實際國情,經濟型是我國從普通車床向數控車床發展的……
怎麼對普通車床進行數控化改造?正文
  

對進行數控化改造的方法:

數控化加工是機械加工行業朝高質量,高精度,高成品率,高效率發展的趨勢。結合我國實際國情,經濟型是我國從普通車床向數控車床發展的及其重要的台階。利用現有的普通車床,對其進行數控化改造是一條低成本,高效益的途徑。

一、總體方案:總體框架說明:

1、 PC機可採用工控PC機,可滿足該控制系統的控制要求。 2、運動控制卡。我們採用了由ADVANTECH公司生產的PCL運動控制卡。該卡是一種高速三軸步進電機運動控制卡,它有16位的數字輸入、輸出口,可實現三軸聯動。因此,它可以滿足車床X,Z軸聯動,實現直線,圓弧插補。 3、光電耦合電路是自己設計的,它的作用是能夠隔離外部干擾信號對運動控制卡的信號衝擊,提高系統的穩定性。 4、機床本體是由C613改造而來,拆除原來的絲桿,溜板箱,變速箱等,保留原來的三爪等。 5、步進電機及其驅動器是採用南京四通公司的。驅動器的輸入電壓式45V,考慮步進電機的步距角和絲桿的螺距,本系統X軸的脈衝當量是0.00125,Z軸的脈衝當量是0.0025。完全能夠達到0.005mm的加工精度要求。 6、各種限位開關,減速開關,回零開關均安裝在機床本體上,限位開關是起這硬體硬限位的作用,當車床加工工件超出加工範圍時,車床自動停止加工。減速開關的作用是當車床刀架回零並走到車床零點附近時,減速開關被開啟並通知車床減速走到零位置。

二、進給系統的設計:

考慮到該是開環控制,沒有位置反饋,故進給系統儘可能的要減少中間傳動環節。本車床的X,Z兩軸進給系統去掉了原來的進給系統的中間傳動環節,直接採用了步進電機+剛性聯軸器+滾珠絲桿的傳動方案。拆除原來的絲桿,增加少量的機械附件,就可安裝步進電機及滾珠絲桿螺母副。根據計算,要求步進電機的扭距是5 Nm。我們選用步進電機是南京四通公司的86BYG250C-SAFRBC-0302,步距角選用0.9/1.8,扭距是7.5Nm。驅動器的型號是SH20806,輸入電壓是45V。

三、控制系統的軟體部分:

該車床控制系統的軟體部分採用VC++6.0編寫,該軟體的加工界面如圖2。其功能主要有讀取零件的加工G代碼,編輯和編譯G代碼,模擬加工(包括加工前模擬和與加工同步模擬,回參考點,手工對刀,加工中斷,超程軟限位等功能。它可處理進給速度,主軸速度及轉速方向,刀具信息,M功能等多種加工信息。該軟體的操作平台是Windows98。該軟體的操作過程是首先讀入*.NC或*.TXT的G代碼文件;然後進行編譯,編譯器能給出不符合本軟體的語法錯誤提示;有錯誤可也立即修改;然後按照毛胚的實際尺寸輸入,軟體進行加工前模擬。在確認沒有因G代碼引起的加工錯誤的情況下,可以開始機床加工。加工前得首先對刀,對刀的意義在於建立起工件坐標與車床坐標之間得關係。加工過程中,軟體界面的狀態欄還顯示出刀具當前的坐標,加工狀態,加工時間等信息。

四、主軸系統改造:

拆除了原來的主軸變速箱,採用變頻器+皮帶+主軸+編碼器。該系統的主軸速度也是有級調速,共7級,速度可以從40rpm到1200rpm,不過每一檔的速度可以根據需要通過設置變頻器來實現。利用變頻器的五個端子,可以用數字量控制電機的正,反轉,停止及各檔速度。本變頻器是松下產品,其中七檔頻率在A20~A26中設置,埠應該由埠控制器(A1)控制。本系統沒有採用手工機械調速,所有的速度均由G代碼中的S命令來控制。軟體可以讀取G代碼,自動控制主軸電機轉速。

五、刀架結構:

由於本刀架改裝以後,只能安裝兩把刀具,一把用於車削普通柱,錐面及端面,一把用於加工螺紋,故沒有採用旋轉式刀架,刀具是被安裝在刀架的前後兩端,採用X軸前後走刀以實現自動換刀。

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